渣浆泵电机过热存在的问题
细煤泥泵池的入料量与浓度增加,使泵的工作负荷增加。渣浆泵型号为3007ZJA-1-A70,扬程42.6m,流量945m³/h,电机型号Y355M2-6,功率185kW,转速960r/min,额定电流193.5A。在开车运行稳定后,电机电流升至210A左右,电机温度急剧升高,达到100℃,电机槽轮温度也非常高,导致25N4830三角带的寿命大幅下降,电机在超负荷条件下根本无法正常运行。
渣浆泵电机过热原因分析
1)先是怀疑泵体本身有问题。因为该泵已运行2年多,从来没有大修过。于是,就对该泵进行大修。大修后试车,电机仍然超电流。于是就换了一台新泵,结果电机温度没有变化,还是很高。
2)考虑电机可能老化,于是就更换了新电机,结果温度还是没有变化。
3)怀疑管路阻力发生变化,但检查后发现管路没有阻塞或泄漏情况。
4)既然泵、电机和管路都没有问题,认为,还有两种可能会引起电机超负荷:(备选型时,可能忽略了介质浓度发生的改变,电机选小了;②还有一种可能是,泵的扬程大于工况需要扬程,运行工况点向大流量偏移。
渣浆泵电机过热解决措施
由于现场条件、生产时间、资金等的限制,更换泵体或换大电机都不太容易实现,只能通过泵的特性曲线来解决电机超负荷问题。
通常采用的改变叶轮数目法和削短叶轮叶片长度法,手续繁杂,而且需要同时大幅度降低流量和扬程,不宜采用。我们尝试采用闸门节流法来调节水泵流量。但是,由于这种方法增加了管道的阻力损失,增加水泵电耗,而且调节范围不大,也不能达到目的。
所以,最后采用改变转速调节法来调节水泵的特性曲线。
由于该泵给矿浆预处理器打料,安装在标高0.0m处,矿浆预处理器安装在标高25.4m处,而且管路中只有2个弯头、1个闸阀,其余均为直管,管路阻力不大。经过计算,泵的扬程达33.4m即可满足需要。根据公式:
H1/H2=n1/n2
式中:H1为改后泵的扬程,m;H2为改前泵的扬程,42.3m;n1为改后泵的转速,r/min;n2为改前泵的转速,r/min。
可得n1=H1×n2÷H2
该泵为三角带传动。其中,电机端槽轮直径D1 480mm,电机转速960r/min,泵端槽轮直径600mm。可算出泵端转速n2=480×960÷600=768r/min。
即改后泵速n1=33.4×768÷42.3=606r/min
改后电机槽轮直径:
D2=n1×600÷n2=606×600÷960≈380mm
因此,将电机端槽轮直径变小至380mm,就可降低转速,减少电机负荷。为此,重新设计了新的电机槽轮,直径380mm,泵的转速每分钟降低了162r。实际运行后,消除了电机过热现象,能够适应正常生产。
但是,电机槽轮直径变小了,使原有25N4830的三角带变长,电机底脚螺丝调整距离满足不了实际需要。所以,根据现场情况,经过测算,更换了原有的三角带,采用了25N4570三角带,解决了三角带松的问题。
事实证明,由于细煤泵池物料发生了变化,原有的泵及电机选型已不能适应新工艺需要。为此,应根据泵和管路的特性曲线选择出最佳的工况点。由于现场条件限制,本文采用的上述办法经济实用,节省了大量的资金和工作时间。